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流化床锅炉灰渣的冷却 1、前言 自六十年代我国大力推广流化床(包括FBC&CFBC)锅炉燃烧劣质煤以来,由于 燃煤的发热量只有800~3000Kcal/kg,灰分高达50~80%,排出的灰渣量大、温度 高,其灰渣物热损失高达6~12%。如何处理和综合利用这些灰渣及其余热,既是提 高锅炉效率的需要,也是环境保护和充分利用资源的需要。为此,国内不少能源科 技工作者先后做了大量的试验研究工作,七十年代初,工厂通过技术革新,创造和 移植出单管水套式、搁管式和螺旋式几种冷渣器。从七十年代中期开始,高等学校 和科研单位开始投入这项探索和研究,“六五”及“七五”期间,国家将灰渣的冷 却与综合利用列入国家重点科技攻关项目。在此期间,旋转筒式、气力输送式、 立式分配板逆流式和流化床式等一大批冷渣机相继问世,并在工厂投入试验或运 行。同时还研制出一批有价值的实险装置,如‘Z’形密孔板式冷渣机、渣封式冷 渣机和百叶窗式冷渣机等。但没有正式产品投放市场。表1列出了这一时期在生产 上使用的一些冷渣机的特性。 表1已做过试验并在锅炉上应用过的冷渣器的特性汇总表 序号名称出口渣温钢耗动力消耗备注 (℃)(t钢/渣)(Kw/t渣) 1单管水冷式>700//冷却效果差。 2搁管水冷式>350//冷却效果欠佳、钢耗大。 3螺旋(绞笼)水冷式~350//冷却效果欠佳、机械故障较多。 4旋转筒风冷式~3003.31~4.1冷却效果欠佳、体积大。 5密孔板浅床沸腾式<1300.52>5.9冷却效果好、电耗高。 6风帽渣封沸腾式312/~4.7冷却效果好、电耗太高。 7塔式密孔板259/>2.1冷却效果好、电耗较高。 8气力输送式<30/>6.5楞冷渣与输渣、电耗太高。 九十年代,我国为了环境保护、节约能源和综合利用资源,推广使用洁净煤技 术,流化床锅炉在过去以燃烧劣质煤为主的基础上,迅速发展为燃烧多种煤种。现 在,35~130t/h级CFBC锅炉的技术业已成熟,并向更大容量锅炉发展。因而对冷 渣器的技术经济性能要求越来越高,需求量也在增长。虽然在这一阶段市场有螺旋 式冷渣机和风水冷旋转筒冷渣出售,但用户反映不够理想。 在这种情况下,国际供货商对中国的冷渣机市场虎视耽耽。回顾过去近三十 年走过的历程,如何借鉴以往的宝贵经验,发展我国的冷渣机的优良品牌,已是国 人义不容辞的责任。 2、各种冷渣设备概述及历史的回顾: 归纳起来,流化床锅炉的灰渣冷却与提高锅炉效率、资源综合利用和环境保护 密不可分。 首先,利用灰渣余热,以提高锅炉效率或作它用。 ·加热锅炉给水,作省煤器用。有单管水套式、搁管式、螺旋式、旋转筒式和 流化床式等。 ·预热空气,作空气预热器用。有旋转筒式、气力输送式、立式分配板逆流 式和流化床式等。 ·干燥煤,以利破碎与筛分。有螺旋式,流化床式和气力输送式等。 ·含尘热风底饲,改善流化质量,改善燃烧。有气力输送式和流化床式等。·作 生活热水用。 其次,将冷却后的灰渣进行资源综合利用:如回填坑道、洼地和铺筑路基等, 但有效的用途是生产建筑材料。为此,需要保证灰渣具有好的反应活性,故灰渣不 能被水直接喷淋冷却,或用水力冲灰输送,而要求使用干式冷却和输送。 第三,减轻工人劳动强度,减少粉尘污染,保护环境。 下面,扼要介绍已在流化床锅炉上配套使用,或作为产品在市场销售的主要 冷渣设备的基本情况,然后针对灰渣的特点、热平衡和热传导进行分析,从中找出 规律,用于发展我国冷渣机的名牌产品。 2-1、单管水套式冷渣器: 这是最原始,也是最简单的一种冷渣器,就是冷渣管和溢流管外面加一层水套, 充当省煤器用。它的传热面积小,传热系数低,渣在冷渣器中停留时间短,冷却效 果差,一般只能使渣温降低100多度。 2-2、搁管式冷渣器:这也是作省煤器用的一种形式。在溢流口下搁置许多 锅炉钢管,水从管内流过,热渣在管间流过。水被加热后送至锅炉的给水系统。搁 管有横与竖向两种布置方式,前者的传热系数为23.4Kcal/m2h℃,可使渣温由 800℃左右降至400℃左右;后者的传热系数为24.14Kcal/m2h℃,渣温可降至 380℃左右。这种冷渣器体积大,消耗的钢材多,冷却效果达不到要求。 以上两种冷渣器均不需消耗电力,无转动部件,结构简单。 2-3、螺旋(绞笼)式冷渣机: 七十年代一些工厂的流化床锅炉是由链条锅炉改装而成,他们沿过去的螺旋出 渣机冷却流化床锅炉的溢流渣,结果是冷却效果不理想,而且螺旋叶片易磨损,还 有卡死等现象,故障多。后来在此基础上进行改进,主要是中心轴改用钢管制造, 用水冷却;外壳制作水夹套;螺旋叶片改用耐磨材料等。 由于热渣在绞笼内停留时间t短,充满系数ψ低,它们分别可由下列公式计算: t=60×L/n×S(秒)(1) 及ψ=4B/[π(D2-d2)S×n