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中温有机硫水解工艺在 水煤气精脱硫的应用 张先茂姬浩然李兴建王国兴 (武汉科林精细化工有限公司武汉430070) 摘要:采用W505有机硫中温水解工艺,可同时脱除水煤气中的COS和CS2等有机硫化物,在W505中温水解催化剂前增设W902抗毒剂,有效的脱除了氰化物、游离氧等催化剂毒物,使中温水解催化剂高效长期稳定运行。 1.前言: 山西焦化厂20万吨/年单醇装置采用焦炉气与水煤气混合,作为原料气合成甲醇。甲醇合成工段采用Cu-Zn-Al系催化剂,该系催化剂活性好、选择性高,但对毒物极为敏感,容易中毒失活,其中硫化物的危害最为严重,通常要求原料气总硫<0.1ppm。目前甲醇原料气精脱硫通常采用常温水解串活性炭精脱硫工艺(夹心饼工艺)或常温有机硫转化吸收型工艺。水煤气中有机硫含量高,常温有机硫转化吸收型工艺由于吸附硫容较低不适用。由于水煤气未经变换,其中氰化物、游离氧等催化剂毒物极易导致常温水解催化剂中毒,使用寿命短,且水煤气中的CS2在常温下无法水解脱除。濮阳甲醇厂为脱除残余的CS2,采用两级常温水解后串转化吸收型精脱硫剂工艺,但由于原料气中CO2含量高,易与有机硫发生竞争吸附,使催化剂发生假性酸中毒,导致有机硫吸附剂寿命仅2~3个月,水解催化剂寿命也只5~6个月,给正常生产带来严重影响。山西焦化厂在广泛调研基础上,经与化二院仔细研究,最后选用了武汉科林公司提供的中温水解工艺及脱硫剂,保证了甲醇催化剂的高活性和长周期运行。 2.脱硫工艺及原理 2.1基本条件及要求 水煤气量:30000Nm3/h;压力:2.2Mpa; 水煤气H2S:20mg/Nm3;有机硫:250mg/Nm3 要求:脱硫后总硫<0.1ppm,满足甲醇原料气生产要求。 2.2脱硫方案 由于水煤气中有机硫较高,采用如下脱硫工艺: 湿法脱硫→脱油塔→换热器→抗毒保护剂→中温水解→冷却器→湿法脱硫→W102脱硫1→加热器→低温水解→冷却器→W102脱硫2→加热器→ 常温水解→冷却器→W102脱硫3→W107精脱硫 流程简述: 水煤气经湿法脱硫,除去大部分H2S,使H2S含量≤20mg/Nm3,有机硫≤250mg/Nm3,经压缩、分离器后,进入脱油塔,除去微量油雾,经与中温水解后的气体换热温度提高到170℃左右,进入过热蒸汽加热器,使温度提高到220~250℃左右,经过抗毒保护剂使微量毒物脱除,以保护后续的中温有机硫水解催化剂以免中毒。脱毒后的气体经中温水解,重点解决CS2等有机硫的水解问题,(因为在200℃以下,一般有机硫水解催化剂难以水解CS2),同时大部分COS也可水解成H2S,使有机硫降至10mg/Nm3左右,但是由于平衡限制,达不到精脱硫要求。 中温水解后的气体经与冷的水煤气换热,温度可降至120℃左右,气体再经降温后进入ADA-PDS湿法脱硫,湿法脱硫后气体经W102脱硫1#,使H2S脱至<0.1mg/Nm3,然后提温至110~140℃,进入低温水解,使有机硫水解至0.5~1mg/Nm3,气体经降温后进入W102脱硫2#,使水解后H2S脱至<0.1mg/Nm3,然后提温至50~90℃,进入常温水解,使有机硫水解至<0.05mg/Nm3,气体经降温后进入W102脱硫3#,使水解后H2S脱至<0.1mg/Nm3,最后进入W107多功能吸附剂,脱除残余硫化物,使总硫<0.1ppm,满足甲醇生产要求(其中W102脱硫3#和W107多功能吸附剂共用一塔,两层装填。 2.3、主要设备规格及脱硫剂用量 脱油塔,DN2000,H=3400,W905脱油剂:10m3 预保护塔,DN2000,H=3400,W902抗毒保护剂:10m3 中温水解塔1#、2#,DN2200,H=4000W505中温水解催化剂:15X2m3 湿法脱硫塔,DN2600,H=25000,溶液循环泵,Q=220m3/h,H=300m 喷射再生槽,DN4200/DN5100,H=6000 W102脱塔1#、2#,DN3000,H=2X4400,W102精脱硫剂60X2m3 低温水解塔,DN2600,H=2X3000,W504常温水解催化剂:30m3 常温水解塔,DN2600,H=2X3000,:W504常温水解催化剂:30m3 精脱硫塔,DN3000,H=2X4400,W102精脱硫剂:30m3; W107多功能吸附剂30m3; 3.运行情况及总结 该脱硫装置于2008年3月底建成,4月开车活化,5月底正式开车运行,中温水解入口总硫含量220~370mg/m3,出口有机硫含量5.5~6.5mg/m3,经常温水解和精脱硫后,精脱硫出口总硫<0.1mg/m3,其中9月7日由于湿法脱硫工段运行故障导致硫化氢高达1065mg/m3,但出口总硫仍<0.1mg/m3,由此表明该系统具有较高的耐高硫冲击能力。 2008年