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除氧水泵性能参数 1、电源条件:10KV/50Hz/3P; 380V/50Hz/3P; 220V/50Hz/3P 2、输送介质条件: 介质:灰水(含有微量灰渣,和NH3、H2S、CO2,弱酸) 温度:正常109.32℃ 密度:952Kg/m3 粘度:0.256mpa.s 流量:最大527.9m3/h;正常406.1m3/h;最小203m3/h 汽化压力:0.14MPaA 进口压力:最大0.24MPa(G);正常0.18MPa(G) 出口压力:7.3MPa(G) 扬程:764.3m 3、循环冷却水参数: 供水温度:28℃回水温度38℃ 供水压力:0.4MPa回水压力0.25MPa(G) 4、泵形式:高压自平衡多级离心泵 泵型号:ZDF420-80 流量:420m3/h(正常点) 扬程:810m 效率:81%(正常点) 必须气蚀余量:3.9m 轴功率:1427kW(最大流量527.9m3/h,介质比重为1) 配套功率:1600kW 进口:DN250mm,垂直向上 出口:DN200mm,垂直向上 重量:7500kg 5、电机 型号:YAKS630-2W 功率:1600KW 电源:10KV/50HZ/3P 转速:2980r/min 防爆等级:eⅡT3 防护等级:IP54 绝缘等级:F级 P1401A/B事故参数 (一)P1401B事故参数 1、时间:2011年1月11日8:54分 P1401B:出口压力降为:7.5MP 泵电流降为:80.6A 泵非驱动端推力轴承温度升到214℃ 现场及中控都无操作,事故原因为分析为:机泵的密封水压力不够,导致机封上的附着物过多,没有及时冲洗干净,造成泵的轴向窜动,从而造成泵的推力瓦块烧坏。 2、时间:2月19日14:44分 P1401B:出口压力降为:6.7MP 泵电流降为:60.7A 泵非驱动端推力轴承温度升到96.6℃ 现场的操作:事故前由于泵的入口滤网压差高报警,现场切换滤网。备用滤网前、后阀打开后,机泵的运行正常。当关闭需要清理的滤网前阀时,机泵的压力、电流突然下降,泵非驱动端推力轴承温度迅速上升到94℃。现场迅速又打开了要清理滤网的前阀,泵的电流、压力回到正常状态。但泵非驱动端推力轴承温度没有回到正常温度。现场一边迅速用原水对温度高处降温,一边迅速启动P1401A泵。P1401A泵启动正常后,P1401B停车。 3、时间:2月21日15:05 P1401B:出口压力降为:5.73MP 泵电流降为:60A 泵非驱动端推力轴承温度升到94.3℃ 现场的操作:事故前由于泵的入口滤网压差高报警,现场切换滤网。备用滤网前、后阀打开后,机泵的运行正常。当关闭需要清理的滤网前阀时,机泵的压力、电流突然下降,泵非驱动端推力轴承温度迅速上升到94℃。现场又打开了要清理滤网的前阀,泵的电流、压力回到正常状态。但泵非驱动端推力轴承温度没有回到正常温度。现场迅速用原水对温度高处降温,保证系统能够正常停车。 (二)P1401A事故参数 1、时间:2011年1月29日7:06分 P1401A:出口压力降为:7.83MP 泵电流降为:77.9A 泵非驱动端推力轴承温度升到150℃以上 现场的操作:迅速启动P1401B泵。 2、时间:2011年2月19日15:45分 P1401A:出口压力降为:6.81MP 泵电流降为:70.8A 泵非驱动端推力轴承温度升到150℃以上 现场的操作:为了维持系统的停车,现场人员用原水冷却泵,非驱动端推力轴承处。 预防措施: 提高泵的入口压力,即提高脱氧水槽的压力,经过此次开车后的多次尝试,可以将脱氧水槽的压力提到0.13—0.15MPA,从而降低了泵因入口压力不足造成气蚀。 入口过滤器加排气阀门,现已安装完成,保证备用滤网在投用前能将气体排放干净。 过滤器滤网换安装方向,并安装抽取手把,可以保证滤网在清洗过程中,能清洗干净彻底。 降低了泵的出口压力,在保证机泵不超过额定电流的情况下,保证两套气化炉的正常用水量。 清理了脱氧水槽的分布器之后,泵的入口水质有了好转,泵的过滤器清理频率有所下降。说明水质发生了变化,向好的方向发展。 细渣过滤机M1401A/B 参数: (1)设备主电机功率7.5KW (2)真空泵电机功率55KW (3)设备清洗刷辊电机功率0.75KW (4)处理量:28000kg/h(正常),42000kg/h(最大) (5)滤饼含水量:45%-55% (6)滤液含固量:≤200ppm 介质: 灰水 存在的问题及原因分析: 中控无压滤机运行信号,无法有效监控设备的运行情况,出现事故后不能第一时间发现,并处理问题,所以在操作和管理上存在严重问题,影响设备的长周期运行。 滤液的PH值较高,容易造成压滤机真空泵腔结垢。 防范措施: 增加设备在运行过程中的巡检频率,然后增加设备在中控的