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某产品定位套加工制造工艺改进 摘要:对某产品定位套的加工工艺方式进行分析论证,并制定相应的改进措 施和加工工艺路线,通过实践证明,工艺改进后产品质量稳定,减少了废品损失, 降低了生产成本,具有可观的经济效益。 关键词:定位套加工制造工艺改进 前言 我厂生产的某产品用定位套,自投产以来采用35CrMnSiA,φ42×6mm无缝 钢管直接进行机械加工得到成品,产量16.1万件/年。 在近年来的生产实践中,采用无缝钢管加工的定位套在原材料进厂验收和磁 力探伤检查中发现发纹、裂纹废品率很高,2004年达到6.3%(数据见表1),在 2004年和2005年生产中多次因质量问题造成生产停滞,不能按期完成生产任务; 另一方面近年来原材料的价格上涨幅度较大,据统计2004年8月至2006年无缝 钢管的原材料价格由1.4万元/吨增至2.89万元/吨,如果工厂继续采用无缝钢 管加工定位套,会造成因定位套制造成本上升某产品经济效益下降的后果,因此 定位套毛坯制造的工艺改进势在必行。 表1:2004年某产品定位套各炉裂纹废品统计调查表 项投入炉号 裂纹机加 目 合废品率废品率 (计 0004-(%(% 单位(发) 3-11#4-11#10#)) 发) 投26381 10660 料总数151502499 裂12241 3356.3%1.8% 纹废品856234 机31 233713 加废品8000 一、工艺改进方案论证 1采用无缝钢管制造定位套成本高的原因分析: 1.1无缝钢管属于管状型材,在原材料购入时价格偏高。 1.2无缝钢管在拉制成型过程中,钢管内外表面受拉应力作用,如果润滑效 果不好或中间工序处理不当会使拉应力过大,造成在机加和热处理过程中钢管表 面潜在的发纹、裂纹扩展、增大,使废品率提高。原材料及成品的发纹、裂纹见 图一、图二。 2改进措施: 2.1原材料选择 经过原材料市场调查,属于一般材料的圆钢棒其市场价格是无缝钢管价格的 三分之一左右,内部组织和内部应力比较均匀,加工工艺性好,工艺改进空间大。 综合比较后拟采用圆钢棒制造定位套代替无缝钢管。 2.2工艺改进论证 方式一:利用圆棒料直接加工至定位套成品。加工工序虽然简化但原材料切 削量较大、浪费较多,制造成本偏高。 方式二:利用圆钢棒采用冷挤压工艺加工定位套毛坯然后机械加工至成品。 冷挤压是先进加工工艺,虽然毛坯尺寸精度高,但需要对钢坯机进行退火处理, 挤压力较大。我厂锻压车间的曲轴压力机存在设备陈旧、压力不足、行程短等缺 点,不具备加工条件。 方式三:采用热冲孔工艺加工定位套毛坯。热冲孔所需冲孔力较小,冲孔毛 坯组织和应力均匀,还可减小原材料缺陷提高毛坯质量。钢坯加热后可一次冲孔 成型,而且热冲压技术是我厂比较成熟的工艺技术,能尽快投入生产应用。 3论证结果: 综上所述,采用圆钢棒热冲孔加工毛坯,然后机加至定位套成品尺寸的工艺 方案是比较现实、可行的。 4工艺方案制定: 4.1主要工艺流程 原材料验收→锯切钢坯→钢坯加热→冲孔→冷却→检验→热处理→检验→粗 车→精车→检验→磁力探伤→静压试验→表面处理→全检 4.2原材料 1. 牌号:35CrMnSiA,GB/T3077-1999 2. 规格:φ42±0.5mm 4.3加工工序及相应设备的选用 a、下料:利用BZ4040型带锯机下料 b、加热、冲孔:将加热好的钢坯放入冲孔模内,利用100吨曲轴压力机冲 孔成型。 c、热处理:利用井式电炉或箱式电炉加热后,淬火、回火处理,使毛坯力 学性能满足产品图和技术条件要求。 d、机械加工:增加钻孔和粗车加工。 e、其它工序:精车、磁力探伤、静压试验、表面处理及全检工序按现行工 艺执行。 二、工艺改进实践 技术准备和工装准备结束后,进行100发冲压工艺试验,冲压毛坯经热处理、 机械加工、静压试验、磁力探伤和力学性能检测等试验后全部合格。各加工工序 检测结果见表2,冲压毛坯及成品见图三、图四。 表2:各加工工序检测结果 工序数 检验结果 名称量(发) 锯切10 合格 下料0 冲10 合格 孔0 热处10Rel≥120AHB(d) 理00MPa≥35%≥2.8 1220393.0 1290493.0 1200373.15 1210483.15 合 合格合格 格 10 机加合格 0 磁力10 合格 探伤0 静压10 径向变形量≤0.10mm,合格 试验0 法蓝10 合格 处理0 结论:通过理论和实践充分证明,采用圆钢棒进行工艺改进代替无缝钢管制 造某产品定位套工艺可行,产品质量、力学性能及各项试验结果均符合产品图和 技术条件的要求,并且