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·50·炼铁l994年第]期 高炉炉身、炉腹修补技术 圭⋯立—兰 宁舟_TF7;·7 摘要炉身卜部的修补主要是喷朴特栅的耐火喷簿料,或安装预箭的耐火壁、铸铁冷却疃;炉身中、下部的修 补措施主要是喷补、瞳浆造衬.在热点和发红部位加拎却捧、更换损舸:的玲却设备;对于炉腹,芏要是更换冷却 投舔或在损坏的玲却壁位置安装冷却捧r恢夏冷却功能 关蕾词 .堡l芝卓上喷潦高炉 高炉炉身炉腹的修补是高炉长寿技术上。张店钢铁/-‘lOOm高炉1988年4月中修 不可缺少的成部分一般地说,高炉建成后采用了喷补技术0],喷补总高度8.8m,用料 能够精{产的年限,在回内约4年左右.在42t,到鉴定时已工作20多个月,炉身等处炉 国外稍长.约6年庀。以后的炉役主要靠壳无过热发红现象.效果甚佳。 不断地修补和维护。对炉底、炉缸部分,根据大连铁厂55m高炉1990年5月大修开 需要,应反复施加TiO。炉料护炉;对炉身部炉后仪生产I5个月炉墙就受到严萤侵蚀,普 分,根据损蚀情况,进行喷补或灌浆造衬,对遍蚀掉200~300mm,斜桥方面上F形成· 热点和发红部位加圆柱式冷却棒、小型的冷道通沟,宽约300ram,北部炉腰部和炉身 却器.直至更换冷却设备。本文重点介绍国内下部衬砖全部脱落露出冷却板端部]。喷涂 外常见的炉身、炉腹部分修补基本措施使用喷涂料的成分如表I。采用半干法,即以 压缩空气为载体将散装料输送到喷枪,在喷 一 、炉身上邢 枪头部与高压水混合.喷射到指定位置,层层 1.喷补积累成型钢壳上焊锚固件。先喷补侵蚀较 炉身上部修补主要采取耐火泥浆喷补和深部位,填平后沿圆周均匀喷40~50turn,恢 灌浆造衬。我国较早使用喷涂方法修复-r村复原炉型。 是在铜陵、张店、遵化、大连等钢铁厂的高炉 表1xA一3喷涂料性能 喷涂后清除落入炉内的杂物,然后烘炉装料,送风。文献[2]作者认为,今后只要每年 喷补一次.使炉型经常处于合理状态.小高炉 牧稿日期{[9931011联系几:李永镇(I[0006一代寿命延长到8年是大有希望的。 辽宁沈阳市和平东北大学钢i{=i景 }J本新日铁高炉炉身上部的修补开始j: ·5l· 】977年,最初是手动喷补,1978年在釜石厂200mm。他们认为,由于炉身温度比较低,若 安设了喷补机,到1983年新日铁各厂均安装采用高级耐火喷涂料,其效果反而不如普通 了这种机械,其炉身上部内衬修补概况见表的喷涂料。该厂用的喷涂料贪A12036~ 2嗍 。A边形框架法喷补厚度为150~39、水泥结合剂并添加钢纤维。 表2新日铁高炉炉身上部内衬修补技术概况 2.预浇注保护壁提高了利用系数,估计使用寿命可达4年以 】981年户田厂采用了预浇注保护壁修卜。 补高炉炉身上部。在高炉上安装了3层,共4.安装冷却棒(管)并喷涂 97块,每块宽1.2m,高3.1m,壁厚200mm,日本住友金属鹿岛3号高炉第一代 休风89h安装全部保护壁并在其背后浇灌可(5050m。)寿命为l3年5个月,可是它在开 蠼料炉后4年多便开始r喷补,安装冷却棒,以防 3.铸铁水冷壁止蚀损;生产5年多时安装了水冷管组用来 1983年在大分厂l号高炉使用r铸铁支撑喷补料(见嘲1)。修补时,将料面降到 冷却壁的修补法.擎厚180ram,双排蛇形管炉身中部以后体风,安装如图2所示的冷却 在剩余砖衬厚度晟小200ram的炉身上酃安 棒或冷却管,也有的将耐火材料预先铸在冷 装丁2排共96块冷却壁,并在残余砖衬与冷却管上,安装后再施喷涂。这样使上部炉型得 却壁间和壁与壁间的接缝处浇灌耐火材料,以维持,操作稳定,寿命延长。喷补用料经过 全部作业用了l14h。由于采用了k述修补方 热态耐瞎性和粘着·陛的试验后确定,其中 法,使高炉操作稳定,燃料比减少15Z--20kg, Aleo365,SiO6,喷补后耐火砖脱落范围 ·52· 没有扩大。每年喷补~5次,喷补量为20~2.灌浆造衬 40t/3个N灌浆造衬与喷补法相比,其最大优点是 不需要空料线和复杂的炉内喷补机械。柳州 钢铁厂应用灌浆造衬的经验值得重视。该厂 2号高炉(3"18m。)为自立式,炉顶设备、煤气 导出管、上升管、冷却壁等重量均通过炉壳传 给基础。到1989年2月已运行4年2个月. 擎2Jj10日休风时发现炉身砖衬已塌落 16m。,相隔41天后再检查已扩展到48m.占 支梁式水箱以上面积50,同时出现l『局部 图1鹿岛3号高炉炉身上部冷却棒和“发千”和鼓包变形。灌浆造衬从】989年3 水冷管的结构月25日开始到11月25日停炉中修姥维 持了8个月的生产,历经6次灌浆造衬。最初 ⋯岱灌浆面秘为48m,其后陆续扩大.到7,}jI4 水求 [{第层支梁式水箱以E的砖衬已全不存在 而代之以料村。每