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超低碳钢冶炼实践 赵艳玲潘树敏李太全 (河北钢铁集团邯郸钢铁公司邯宝钢铁公司炼钢厂,邯郸056015) 1 摘要邯宝公司炼钢厂通过冶炼超低碳钢实践,解决了诸如钢中硫、磷的控制、顶渣改质、超低碳控制、超低氮 控制、夹杂物控制、钢包水口自开、塞棒上涨、铸坯边部气泡和卷渣等技术难题,成功实现了多炉连浇和批量生产, 完善了超低碳钢生产过程中的关键控制技术。 关键词转炉硫控制磷控制超低碳超低氮顶渣改质RH夹杂物板坯连铸 Ultra-lowCarbonSteelSmeltingPractice ZhaoYanlingPanShuminLiTaiquan (HanbaoCorporationSteelPlant,Handan,056015) AbstractHanbaolowcarbonsteelsmeltingcompany'ssteelplantthroughthepracticeofsolutionofsulfursuchassteel, phosphatecontrol,thetopslagmodification,controlofultra-lowcarbon,lownitrogencontrol,inclusioncontrol,ladle nozzlefromtheopening,plugstickup,slabedgebubbleandslagandothertechnicalproblems,successfulmulti-furnace continuouscastingandmassproduction,improvedultra-lowcarbonsteelproductionprocesscontroltechnologyinthekey. KeywordsConverter,sulfurcontrol,phosphoruscontrol,ultra-lowcarbon,lownitrogen,topslagmodifier,RH,inclusion, slabcasting 1引言 超低碳铝镇静钢,广泛用于汽车板、钢质易拉罐等产品,对钢材的表面质量和深冲成形加工性能要求 极高,要求[C]<40ppm,甚至要求[C]<20ppm。邯宝公司炼钢厂从2009年7月开始超低碳钢的试生产,在生 产超低碳钢过程中,从工艺流程优化、RH真空精炼技术完善、连铸工艺优化到钢包管理、过程温度控制以 及生产过程衔接与组织等多方面开展了深入细致的工作,解决了诸如钢中硫控制、钢中磷控制、顶渣改质、 超低碳控制、超低氮控制、夹杂物控制、水口自开、塞棒上涨、铸坯边部气泡和卷渣等技术难题,成功实现 了多炉连浇和批量生产,完善了超低碳钢生产过程中的关键控制技术,目前所生产的超低碳钢碳、硫、磷、 氮含量分别可以达到0.0010%、0.007%、0.008%和0.002%,钢中夹杂物水平比较低,铸坯内部质量硫印分 析全部在C类0.5以下,产品的实物质量达到国内同行业一流水平。 2工艺流程选择 为了满足满足高品质超低碳钢对极低氮和极低碳含量的要求,经过充分论证,邯宝公司炼钢厂选用了脱 硫预处理→转炉→RH→CC工艺流程,此工艺流程二次精炼只过RH炉,具有较强的低成本优势。 赵艳玲(1971-),女,工程师,大专,1995年毕业于北京科技大学钢铁冶金专业,现在河北钢铁集团邯钢公司邯宝炼钢厂从事生产技术管理工作, LNANCY009@163.com 超低碳钢冶炼实践8-809 3关键工艺控制技术 3.1钢中硫控制 通过控制冶炼过程原料的硫含量来控制终点钢水硫,铁水预处理脱硫,入转炉铁水硫含量控制在0.003% 以下;废钢全部采用低硫自产废钢;同时转炉使用低硫一级石灰冶炼;钢包顶渣采用低硫一级石灰;采用低 硫钢包顶渣改质剂;冶炼超低碳钢前三炉以上全部采用脱硫铁水冶炼等措施,使超低碳钢成品中硫含量平均 为0.0100%,最低为0.0045%。钢中硫含量如图1所示。 图1超低碳钢成品硫含量 3.2钢中磷控制 转炉采用高碱度、双渣操作,出钢采用前后挡渣,使成品中磷含量平均为0.0077%,最低为0.0032%, 钢中磷含量如图2所示。 图2超低碳钢成品磷含量 3.3顶渣改质 超低碳钢生产中的一项目关键技术就是顶渣改质,良好的顶渣不仅可以对钢液进行保护,避免钢液的二 次氧化,对超低碳钢来说,因为是要经过RH真空处理,采用碳氧反应降低钢中的碳含量,良好的顶渣还可 以减少顶渣向钢液传氧、减少空气中的氮气向钢液中扩散、可以吸附钢液中的三氧化二铝夹杂,提高钢水的 可浇性。最初采用转炉出钢后加入铝粉和石灰的方法对顶渣进行改质,但是效果不好,后来采用RH炉顶渣 改质剂AM40(成分如表1),并对加入量、加入时机和其他生