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PAGE5 反渗透技术在广州发电厂的应用 邹卫东 (广州发电厂,广东广州510160) 摘要:通过比较反渗透技术在广州发电厂应用前、后的有关运行数据,总结出应用反渗透技术的优点,并指出目前该厂反渗透系统存在的问题。 关键词:反渗透;优点;问题 针对1999年年初海水到灌对除盐设备的影响,我厂于2000年对除盐系统进行了改造,采用了反渗透技术对清水进行预脱盐处理,大大降低了阳床进水的含盐量,使阳、阴床的制水周期延长了十五倍以上。 反渗透系统简介 我厂反渗透系统加装在多介质过滤器与阳床之间,系统流程如下: 杀菌剂助凝剂还原剂阻垢剂 清水泵 多介质过滤器 活性碳过滤器保安过滤器 混凝剂盐酸 高压泵 RO.组件 预脱盐水箱 预脱盐水泵 阳床 对预处理系统进行了改造,将五台φ2500多介质过滤器进行改造以适应清水直流混凝需要,增加了二台φ3500活性碳过滤器来吸附清水中的有机物和游离氯,并在加药点安装了加药混合器便于药液快速混匀。通过对清水进行杀菌、混凝、还原、酸化及阻垢处理,使清水质量得到较大提高,以满足反渗透膜对进水的要求。预处理系统改造后多介质过滤器出水浊度<0.5NTU,淤泥污染指数(SDI15)介于3~5之间,保安过滤器出水SDI15保持在5以下,达到了反渗透膜对进水的要求。 反渗透组件为二套,每套设计出力为50t/h,分二段7-4布置,每个压力容器装6根反渗透膜,采用了海德能公司的LFC-1型低污染复合膜。整套装置采用PLC控制,加药量根据有关流量按比例调节,多介质、活性碳过滤器采用时间间隔进行自动反洗。该系统于2000年10月进行调试并投入运行,运行一直稳定,每套淡水流量维持在50t/h左右,脱盐率>96%,回收率维持在72~76%之间。因反渗透进水与浓水之间压差上升,先后对反渗透膜进行了二次清洗。 反渗透系统使用前后情况及优点 反渗透系统投运已一年了,投运前(2000年1~9月)和投运后(2001年1~9月)除盐设备运行情况统计见表一。 表一反渗透投运前后除盐设备运行情况统计 时间2000年1~9月2001年1~9月供除盐水量,×104t42.0638.98再生用酸量,t509.821.6再生用碱量,t522.023.9酸耗,g/mol56.9741.35碱耗,g/mol80.3454.74阳床再生次数,次23710阴床再生次数,次22813混床再生次数,次154再生废液量,×104t16.980.90 投入反渗透系统运行后,对预处理要求较高,增加了六种药品及微滤处理,并不定期对反渗透膜进行清洗,2001年1~9月增加的物品消耗情况统计见表二。 表二反渗透使用后增加的物品消耗情况统计 处理名称物品名称数量单价总价,元杀菌处理次氯酸钠42t1360元/t57120混凝处理聚合铝3.75t2660元/t9975助凝处理聚丙烯酰胺110kg46元/kg5060还原处理亚硫酸氢钠1.1t4520元/t4972酸化处理盐酸50t790元/t39500阻垢处理六偏磷酸钠1.1t5350元/t5885微滤处理5μm熔喷滤芯518根39元/根20202膜清洗2次8248合计150962 投入反渗透系统运行后,增加了高压泵和预脱盐水泵运行,相应增加了电量消耗。高压泵根据除盐水箱水位进行启、停运行,2001年1~9月运行时数为8000hr(二台高压泵合计),电压为400V,电流平均为110A,实际耗电量为487745.5kW·hr;而预脱盐水泵2001年1~9月运行时数为6400hr,电压为400V,电流平均为25A,实际耗电量为88681.0kW·hr,按每kW·hr0.40元计算,耗用总电费230571元。 若2001年1~9月未使用反渗透系统,按表一有关数据,再生需消耗酸碱量为: (509.8+522)÷42.06×38.98=956.2t 使用反渗透系统后,2001年1~9月实际节约运行费用为: (956.2-21.6-23.9)×790-150962-230571=337920元 从上述可以得出使用反渗透系统,不仅每年可节约运行费用45.06万元(按2000、2001年有关运行数据计算),而且阴、阳、混床再生次数明显降低,只有以前的5.6%,值班人员劳动强度得到有效降低;另外阳、阴床酸、碱耗明显降低,酸耗降低了27.4%,碱耗降低了31.9%,还有望进一步降低;节省了90%以上酸、碱用量,酸、碱用量的大大降低,再生废水大量减少,有利于环境保护。 除了上述优点外,还有以下优点: 2.1大大延长了阳、阴床的运行周期,减少了设备损坏及维修量 采用反渗透系统运行后,阳、阴床的进水含盐量大量降低,延长了阳、阴床的运行周期,阳床周期制水量均超过50000t,最高达70749t,阴床周期制水量超过35000t,最高达54