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高压电机故障引发供电系统越级跳闸原 因分析及措施 前言:由单台电机出现故障,造成电网波动甚至越级跳闸问题,是企业供电 系统运行中的常见问题之一。因而需要针对高压电机故障造成越级跳闸的产生原 因进行全面分析,从中找出有效解决的方案及应对措施。众多实践工作表明,导致 高压线路出现越级跳闸,绝大多是由线路故障引起,多数是上级线路综保整定值 设置不合理,造成越级跳闸或由设备故障未及时断开,引发越级联锁跳闸,因而 需要做好高压线路的防雷接地等保护工作,尤其是危险化学品企业供电安全稳定 运行过程中的维护与管理工作。危险化学品企业供电系统稳定,对于企业安全稳 定运行,意义十分重大,一旦发生事故,不但造成装置停车,严重者将会发生火 灾爆炸事故,造成巨大的经济损失,甚至产生一系列不良社会效应,为此必须确 保危险化学品企业安全稳定供电,势在必行。 关键词:爆炸弧光放电母联备自投跳闸 1. 事件经过 供电系统概况:该企业是煤化工装置,110KV供电系统通过两条110KV输电 线送到公司总变电站,分别是濮煤线和茂煤线。煤化工装置总变电站110KV系统 采用单母线分段供电,母联煤110配电柜设有备自投装置,备自投装置处于热备 用状态,当一条线路发生故障,煤开关110自动投入,由系统另一条线路带全部 负荷。 110KV母线一段带1#、3#变压器,110KV母线二段带2#、4#变压器,其中3#、 4#主变为新总降6KV母线I和II段供电,煤化工PSA装置进线来自新总降6KVI 段和6KVII段,脱硫装置6KVI段和6KVII段分别来自PSA装置6KVI段和 6KVII段,在脱硫装置配电室装有6KV母联备自投装置,备自投装置处于热备用 状态。 2021年1月8日4时27分电仪公司脱硫装置和PSA装置值班长接到PSA装 置和脱硫装置工艺主控电话,说PSA装置和脱硫装置所有电动机停机,现场失电, 无法再起动。该值班长立即赶往现场查看情况,一边电话通知班组值班人员去现 场检查,查找故障点,同时电话电仪公司该项目部电气专业负责人,上报PSA配 电室和脱硫配电室同时失电。电仪公司该项目部装置立即启动应急响应机制,组 织在家人员迅速赶往配电室现场。在脱硫装置现场根据各级微机综保故障数据显 示报告,综合判断为II段系统故障。对II段设备进行排查,最终发现脱硫配电 室P2001A微机保护显示电流I段跳闸。去现场检查发现P2001A高压电动机接线 盒盒盖崩开,B相绝缘支撑断裂脱落,另外两个绝缘子上有放电现象。由此判定 故障引起原因为B相绝缘支撑断裂后,三相弧光短路所致。P2001A断路器抽出, 隔离故障点,系统恢复送电,4时50分PSA装置和脱硫装置供电系统恢复正常。 系统恢复送电后,对高压电动机P2001A进行进一步检查,并对电机本体进 行预防性试验,三相绕组绝缘正常,电动机定子线圈完好。对P2001A的综保和 断路器进行调试试验,动作均正常。 二、故障现象及动作过程分析 1.新总降PSA装置2#出线柜电流I段跳闸,动作电流值:Ia=48.71A, Ib=47.77A,Ic=52.61A,最大动作电流C相一次值为15783A,0S速断跳闸。 2.新总降PSA装置1#出线柜电流I段跳闸,动作电流值:Ia=9.79A, Ib=10.58A,Ic=10.68A,最大动作电流C相一次值为3204A,0S速断跳闸。 3.PSA装置2#进线柜电流I段跳闸,二次动作值为53.255A,最大动作电流 相一次值为15976.5A,0S速断跳闸。 4.PSA脱硫装置2#出线柜过流I段跳闸,二次动作值为12.488A,大于电流 I段定值4A,故0S跳闸。 5.脱硫配电室2#进线柜过流I段跳闸,二次动作值为15.798A,最大动作电 流相一次值为15798A,故0S速断跳闸。 6.P1001C电动机运行中速断跳闸,二次动作值为69A,最大动作电流相一次 值为5175A,故0S速断跳闸。 从动作的情况看,动作电流值均大于整定值,保护装置均动作正常,该高 压综保工作正常。 三、原因分析 (一)直接原因 1.在现场检查发现高压电机P2001A的B相绝缘支撑断裂脱落,使相间安全 距离减小,并且电机三相接线柱有弧光放电痕迹,应该是三相弧光短路,产生三 相短路电流约15000A,导致该高压电动机断路器、脱硫2#进线、PSA装置2#线、 新总降PSA2#线同时跳闸; 2.PSA装置高压供电系统母联备自投和脱硫装置母联备自投装置检测到6kV II段母线无压无流,满足备自投动作条件,6kV母联自动合闸,由6kVI带全段 供电,6kVII段上带有抗晃电功能的电机同时启动,启动电流过大,导致新总降 PSA装置1#出线线路电流I段过流跳闸,造成