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新变脱应用DDS脱硫技术总结 倪胜年刘丰朱仁锁段聪仁费才峰 (安徽省合肥四方化工集团有限责任公司合肥230020) 1.改用DDS脱硫技术的原因 合肥四方集团公司2001年1月24日“813”工程(8×10kt/a合成氨、13×10kt/a尿素)投产,新变脱主要设备设计,变脱塔Φ3600×36000,PN=2.0MPa,最大生产负荷62468m3/h(11×10kt/a合成氨),进口H2S≤107mg/m3,出口≤10mg/m3,氧化再生槽Φ4420/5316 H=6953V=110m3V有效=44m3,溶液循环量400m3/h,停留时间6.6min,脱硫剂设计栲胶法,实际采用栲胶+ZL(钛菁钴)+V2O5。 新变脱在实际运行中,变换气量约50000m3/h,进口H2S≤120mg/m3,泵循环量420m3/h,出口H2S基本可控制在指标范围内。2002年1月份,公司要求将生产能力提高到12×10kt/a,随着生产负荷逐渐加大,半水煤气脱硫出口H2S常出现跑高(当时烧高硫煤),新变脱出口H2S就居高不下,造成精脱硫剂穿透失活,尿素含Ni量超标,设备腐蚀,已严重影响正常生产进行,尽管采取多种措施(增加脱硫剂、碱量和泵量),不仅不能满足生产需要,反而带来了恶性循环(泵流量增加,停留时间缩短,再生效果下降;碱量增加,副盐增加),具体见表1。 为了扭转生产的被动局面,当时有两种意见,一改造变脱塔和氧化再生槽,二改用DDS脱硫技术,公司权衡两种意见,决定改用DDS脱硫技术。 2.改用DDS脱硫技术运行情况 2.1调试阶段运行效果 DDS是一种生化脱硫,不同于一般常规脱硫,它对其他脱硫剂有一定的排异性,所以从溶液配制完成到转入正常生产,一般需要三个月调整过程。 为了尽快降低气体中H2S,改变被动局面,北大魏老师针对我公司气量大,H2S高和设备存在缺陷的实际情况,对原调试方案作了修正,增加了一个强化阶段,并加补V2O5来提高DDS脱硫剂的活性,其它阶段与原方案不变,新方案比原方案增加费用0.9984万元,整个调试阶段为4个阶段,历经90天,操作费用25.24万元。 2002年1月17日15:40在原流程不改情况下,投用了DDS脱硫剂,17:00取样分析,变脱出口H2S从原60mg/m3降到13.33mg/m3,取得了明显的效果。调试一、二阶段经过高负荷生产和高H2S的考验,泵流量和加碱量逐步下降,而脱硫效率仍稳定在97%以上,出口H2S最低降到2.24mg/m3。 2.2DDS使用前后综合比较 DDS调试前后“气损”、脱硫效率、电耗和吨氨费用对比表 由于两种脱硫方法脱硫效率不同,所以吨氨消耗缺乏可比性,即使这样,DDS脱硫转入正常生产后与原脱硫在吨氨脱硫费用上相差不大。 3.经济效益 从DDS脱硫机理和特点具有较高的脱硫效率和较少的副反应,从而改变了加压条件下变脱脱硫效率不高的观念,解决了合成氨生产一个瓶颈,给企业带来了较好的经济效益,以下对直接和间接两种经济效益分别进行评价。 3.1直接效益 3.1.1脱硫效率提高。由于DDS脱硫剂的饱和硫容高于一般脱硫剂,所以具有较高的脱硫效率,可以用较少的液气比处理较大的气量,即泵循环量比一般脱硫可减少,由此带来了动力消耗和气体损失相应比原脱硫低,经测定吨氨动力消耗和气损分别比原脱硫降低22.36kwh和33m3,节约了能耗。 3.1.2生成副盐减少。DDS脱硫剂对脱硫液中HS-析硫完全性高于一般脱硫,减少了HS-还原成其它副盐,使碱消耗量可以降低,原脱硫生成副盐高(NaS2O3>50g/l),使碱耗上升(平均400kg/天),甚至会发生光加碱,而总碱不长,H2S也不降的不正常现象。现测定副盐<5g/l,碱耗降到100kg/天,总碱仍然>40g/l,根据出口H2S和总碱含量,6月份加碱量已降到75kg/天。以下对正常生产情况下DDS使用前后进行了综合比较: 正常生产情况下DDS使用前后综合经济效益对比 说明: (1)表中DDS与栲胶相比气损减少平均按0.01计。 (2)表中数据取自脱碳塔液气比基本相同时的数据(2001年12月份和2002年5月份)。 3.2间接效益 3.2.1原变脱塔设计气液分布器弹性小,脱硫效率低,需要改造,现可不动,节约了改造费用24万元。并且,在设备未改造情况下,处理负荷提高110%。 3.2.2原精脱硫已穿透,需要更换,现可保留,节约了更换费用127万元。另外,对新上的预脱塔(氧化铁)使用寿命也大幅度增加。 3.2.3原脱硫生成副盐多,氧化再生槽喷射器易堵,反喷,溶液损耗,每月平均清堵3次,维修工作量大,现得到改善,几个月没清堵。 3.2.4原泵量大(最高达475m3/h),气量大时接近载点,夹带雾沫,氧化铁脱硫剂受潮结块失活,被迫更换,现夹带量减少,氧化铁活性尚可