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湿法脱硫装置烟气换热器堵塞的原因及建议
更新时间:2010-08-1114:59:56
摘要:从近年来湿法脱硫装置的运行实践来看,HYPERLINK"http://www.ccen.net/product/search.html?k=%u70DF%u6C14&window=yes"GGH(烟气换热器)的设置存在着很大的问题。GGH不仅增加了系统的投资和运行电耗,最大的问题是普遍堵塞严重,大大降低了系统的可靠性和可用率。通过GGH压差变化曲线图和GGH垢样分析以及工程实践,分析得出GGH堵塞的主要原因,并给出了设计和运行上的建议。关键词:GGH;堵塞;分析;设计;运行;建议中图分类号:X51文献标识码:B0·引言烟气换热器(GGH)用于加热经脱硫装置处理过的烟气,使其在进入烟囱前得到升温,改善尾部烟道及烟囱的腐蚀状况,使烟气抬升至一定高度,降低污染物落地浓度,降低系统耗水量,且明显减轻湿法脱硫后烟囱冒白烟的问题,因此目前已投运的湿法烟气脱硫装置大多数设置了回转式GGH。但从近年来湿法脱硫装置的运行实践来看,GGH的设置存在着很大的问题。GGH不仅增加了系统的投资和运行电耗,最大的问题是普遍堵塞严重,大大降低了系统的可靠性和可用率。随着烟气脱硫装置的投入运行,GGH运行状况成为脱硫装置长期、稳定运行的重要因素。1·火电厂脱硫装置GGH设备情况说明现在我国火电厂湿法脱硫装置GGH一般采用豪顿华公司或上海锅炉厂的产品,豪顿华GGH主要参数见表1[1]。2·GGH压差变化分析GGH发生堵塞后,GGH原烟气侧和净烟气侧压差就会发生变化。因此通过对原烟气侧和净烟气侧压差变化可知GGH的堵塞情况。珠海电厂2×700MW机组烟气脱硫技术引进于德国斯坦米勒公司(现为费西亚巴高克环保公司FBE),GGH采用豪顿华厂家产品,GGH吹灰采用压缩空气,吹灰压力0.55MPa,压缩空气吹灰频率为每24小时9~10次,高压水冲洗压力10MPa。由于珠海电厂静电除尘运行情况不理想,导致脱硫系统入口粉尘浓度较高,最高时到达200mg/m3。珠海电厂的GGH堵塞情况较严重,在火电厂里是较为典型的。图1是珠海电厂原烟气侧压差变化情况曲线图[2]。图1显示了珠海电厂GGH在2008年4月份初至2008年5月底GGH压差变化情况,当时脱硫装置已运行一段时间。从图1可以看出,从4月7日到4月13日短短的7天里,GGH压差就从650Pa上升到900Pa左右,然后在随后的21天之内,从900Pa上升到1100Pa左右,电厂在对GGH清堵以后,再次投入运行,GGH压差在20天左右的时间再次从900Pa上升到1100Pa。再次经过高压水冲洗后,GGH压差基本稳定在1100Pa左右。从5月16日至5月30日GGH压差基本稳定下来,但振幅却逐渐增加。振幅的增大是电厂运行人员把增压风机的开度进行了调节而产生的,可以看出GGH压差最低是900Pa,最高已经达到1200Pa以上,这给脱硫系统运行带来了极大的危害,随时会危及到增压风机的运行安全。从图1可以看出,电厂有两次停止GGH运行进行高压水冲洗,但效果不佳。3·GGH垢样分析对GGH的垢样采样分析,表2、表4为GGH垢样的分析结果,表3为电厂锅炉烟尘的分析结果。从表中可以看出,垢样主要成分为:CaO、SiO2、AL2O3、Fe2O3、CaSO4,其中前4种成分即为硅酸盐的主要成分,这种硅酸盐经高温烧结后易水硬结块,这也是GGH积垢很难清理的原因。表3为电厂锅炉烟尘的分析结果,可以看到,SiO2、AL2O3、CaO和Fe2O3是其主要成分。可见GGH垢样中的SiO2、AL2O3、CaO和Fe2O3应主要来自于烟尘,CaSO4来自于吸收塔内的石膏浆液。4·GGH堵塞原因分析通过压差曲线图及GGH垢样分析GGH堵塞的原因主要有:1)净烟气携带浆液的沉积结垢引起堵塞:锅炉烟气经过吸收塔后,烟温降低、水分饱和,虽经两级除雾器除下大部分液滴,出口液滴含量在75mg/m3以下或更低,但因烟气总量大、GGH连续运行的时间长,携带的石膏浆液的总量很大。这些浆液通过GGH时会粘附在换热元件上,烟气的冷热交替通过,使得部分水分蒸发,留下溶质或固形物并逐渐加厚形成恶性循环,最终堵塞换热元件通道,这也是导致GGH堵塞得最根本原因2)烟尘引起的GGH堵塞:因吸收塔出口烟气处于饱和状态,并携带一定量的水分,GGH加热元件表面比较潮湿,在GGH原烟气侧特别是冷端,烟尘会粘附在加热元件的表面。另外,烟尘具有水硬性,烟气中的SO3以及塔内浆液等与烟尘相互反应形成类似水泥的硅酸盐,随着运行时间的累积硬化,即使高压水也难以清除,这同样引起堵塞问题,在烟尘量大时堵塞更快。3)GGH吹扫或冲洗不正常或故障。运行时GGH不吹扫自然会结垢,有的FGD系统未能按运行规程进行GGH