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火电厂加装湿法烟气脱硫装置后,会使烟气温度降低,造成烟囱运行条件偏离设计工况,可能对烟囱产生不良影响。对此,以某发电厂125Mw机组湿法烟气脱硫装置为例,分析脱硫后烟温变化可能对烟囱安全性和运行造成的影响。 1烟囱内温度分布的计算 某发电厂2台125MW机组共用1座烟囱,烟囱高度为180m,脱硫前满负荷时烟囱入口烟气量为1230000m3/h(标准状态),温度150℃,脱硫后满负荷时烟囱进口烟气量为1306209m3/h(标准状态),温度80℃。对脱硫装置安装前后满负荷、80%负荷、65%负荷和50%负荷共8个工况进行分析。 根据能量守恒原理,可计算出烟囱沿高度方向的一维温度分布。由于沿高度方向烟囱直径是变化的,且烟囱较高,所以采用分段计算,并考虑了沿高度位能的变化。将烟囱分为13段,在计算段内,根据能量守恒可得: 由上式得到脱硫装置安装前后各个工况的温度分布结果见图1、图2。 由图1和图2可知,脱硫装置安装前后烟囱内进出口烟温降低都不大,但由于脱硫装置安装后烟囱进口烟气温度低,使烟气和烟囱外环境的温差减小,因而烟囱进出口的烟温较未脱硫时小。由于烟气脱硫装置安装后烟囱内烟温低于80℃,平均比未脱硫时低70℃,因此对于烟气脱硫装置安装后的烟囱必须考虑烟温变化带来的影响。 2烟气脱硫装置安装前后烟囱内烟气温度分布变化对烟囱的影响 烟囱内烟气温度的变化可能对烟囱带来的影响主要有:(l)由于烟气温度的降低出现酸结露现象,造成烟囱内部腐蚀;(2)由于烟气温度的变化使烟囱的热应力发生改变;(3)由于烟温降低影响烟气抬升高度, (烟气排出烟囱口之后,由于排出速度和热浮力的作用,上升一段高度后再慢慢扩散,这段高度称为抬升高度。烟气自烟囱排出,即与周围大气发生强烈的能量和热量交换,交换到一定程度,烟气的速度、温度和周围大气十分接近,此时烟气就随着大气运动而浮沉和扩散,烟气浓度逐渐降低,最后和大气融为一体完成整个扩散过程。)从而影响烟气的排放;(4)由于烟温的降低,造成正压区范围扩大。 2.1烟囱的腐蚀情况 烟气脱硫装置安装后可能使烟气温度低于酸露点,造成对烟囱内衬材料以及钢筋混凝土筒壁的腐蚀,致使其强度下降。 根据发电厂提供的烟气成分测试数据(表l)计算出烟气脱硫装置安装前后酸露点的温度,见表2 由表2可见,烟气脱硫装置安装前酸露点温度范围为105.0一111.6℃,烟气脱硫装置安装后由于烟气中的SO2和SO3等酸性气体大量减少,酸露点温度明显下降。通过传热计算得出烟气脱硫装置安装前后烟囱内壁温度的变化范围,烟气脱硫前为131.4—133.6℃,脱硫后为71.1—72.3℃ 可见,烟气脱硫装置安装前烟囱的内壁面温度范围为131.4一133.6℃,明显高于安装前的烟气酸露点105.0一111.6℃,故烟气不会在烟囱内壁面结酸露,且在负压区不会出现酸腐蚀问题。烟气脱硫装置安装后,由于烟气温度的降低,烟囱内壁面温度明显降低,温度仅为71.7℃一72.3℃,恰恰处于烟气脱硫装置安装后的酸露点温度70.5一90℃,因此在烟囱内壁面会出现结酸露的现象。但是,因为烟气脱硫装置安装后烟气中硫含量降低,烟气的腐蚀性会明显减弱。 为了分析烟气脱硫装置安装后烟气对烟囱的腐蚀程度,引入腐蚀性指数的概念。 烟气腐蚀性指数是烟囱设计中的重要指标,腐蚀性指数越大,说明对物体的腐蚀越强。表4给出了现行技术规定中烟气对烟囱腐蚀性强弱的分类表。 根据现行DL5022一93《火力发电厂土建结构设计技术规定》中烟气腐蚀性指数Kc的计算公式: 式中St.ar-一燃煤中硫的含量% Aar-一燃煤中灰分含量% ∑RxO-一燃煤灰分中4种碱性氧化物(K2O,Na2O,CaO,MgO)的总含量%。 根据电厂提供的煤和灰成分的分析数据,计算出烟气脱硫装置安装前后烟气的腐蚀性指数,见表5 由表5可见,烟气脱硫装置安装前烟气的腐蚀性指数Kc=1.23,对照表4,此时烟气为弱腐蚀性,若处于烟囱正压区且无防腐措施,就会对烟囱产生腐蚀。在烟气脱硫装置安装后烟气的腐蚀性指数Kc=0.062一0.123,对照表4,此时烟气的腐蚀性已低于表中的弱腐蚀性范围,长期运行会对烟囱产生一定影响,但影响程度不大。 2.2烟囱的热应力情况 烟气脱硫装置安装前后烟囱的内外温差会发生变化,温差由127.4℃降低至58.7℃(平均值),温差造成的热应力减小,对烟囱的安全性有利。 2.3对烟气抬升高度的影响对烟气抬升高度而言,烟气温度为重要的影响参数。烟气抬升高度可按下式计算: 由此式计算出脱硫装置安装前后的烟气抬升高度,见表6 由表6可见,烟气脱硫装置安装后各工况烟气的抬升高度比安装前约低100m左右。地面最大浓度与污染物排放量成正比,与有效源高(烟囱几何高度加烟气抬升高度)的平方成反比。虽然烟气脱硫装置安