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·268·“裂解单元的运行与优化”专题研讨会 齐鲁乙烯装置裂解炉运行周期短原因分析及对策 谢旭东,高同伟 摘要:分析了中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司乙烯装置(以下简称齐鲁乙烯)裂解炉运行 周期短的原因,介绍了各项解决措施,并提出了下一步提高裂解炉运行周期的具体措施。 关键词:裂解炉运行周期 裂解炉是乙烯装置的主要能耗物耗设备,其1原因分析运行状况的好坏直接影响着整个 装置的经济技术2014年裂解炉共运行112周期,平均运行 周指标。其中延长裂解炉运行周期是降低裂解炉能期41天,全年低于平均周期41天的有51个周 期。耗,提高乙烯装置技术经济指标的一个重要途径。下半年裂解炉共运行56个周期,平均运行 周期452014年,中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司天,低于平均周期45天的有25个周期。 乙烯装置(以下简称齐鲁乙烯)裂解炉在运行过程图1显示的是2014年造成裂解炉运行 周中出现了一些问题,主要表现为平均运行周期较期短的各项原因,其中其它原因主要是装置非 短,介绍了2014年以来,齐鲁乙烯在延长裂解炉计划停工、装置提降负荷、节日前裂解炉切换等 运行周期所做的工作及取得的成效。原因。 其他生产原因辐射段 炉管堵辐射段炉管管 壁温度高 :镐射段炉管泄漏 对流段炉管泄漏 ‘rLE泄漏 内衬脱落 风机故障 8 16% 图l2014年影响运行周期因素 由图1可以看出,排除其它原因,导致装置运炉共计8次,占全部停炉次数的16%。行水平 不高的主要问题是辐射段炉管泄漏和堵1.1.1石脑油裂解炉炉管堵塞管、对流段炉管 泄漏和堵管、废热锅炉腐蚀泄漏、石脑油裂解炉堵管主要发生在GK一Ⅵ型 裂裂解炉烧焦质量等问题。解炉,堵管原因一是对流段结焦,引起辐射段炉管 1.1裂解炉炉管堵管入口文丘里流量分配不均匀,部分炉管物料停留 2014年,裂解炉因裂解炉炉管堵管引起的停时问较长,裂解深度增大,结焦速率加快,堵塞炉 “裂解单元的运行与优化”专题研讨会·269· 管;二是废锅出口集合管结焦或上封口内件(如清1.2.2介质腐蚀焦口塞子)脱落,造成部分炉 管物料流动受阻,停加氢尾油裂解炉由于使用了高镍焊条,造成 留时间较长,结焦速率加快,堵塞炉管;三是原料焊缝区域处在硫腐蚀最敏感的合金组合情况,在 切换次数多,原料性质经常改变,特别是可以裂解此种条件下,焊缝比母材更易于发生硫腐蚀反应。 拔头油和轻烃的四台裂解炉(BAl03—106),由于焊缝合金产生硫腐蚀后不仅形成疏松的硫化镍, 轻烃和炼厂拔头油供应量不稳定,原料切换次数最主要的是Ni与Ni的硫化物会形成低熔点共 晶较多,在原料切换的过程中很容易引起裂解炉温物Ni—Ni3S2(熔点仅为645℃),而乙烯裂解炉 辐 度波动,进而引起裂解炉炉管内焦子脱落,导致炉射段炉管表面温度正常在950一1100℃,此时将会 管堵塞。在金属中有液相出现,导致晶粒熔化脱落,腐蚀孔 1.1.2轻烃裂解炉炉管堵塞洞形貌呈典型的烧蚀状。 1.2.3炉管剩余寿命短 轻烃裂解炉炉管堵塞发生在BAl07裂解炉,是由于对流段结盐堵 塞。原因一是炼厂轻烃中的截止至2014年,齐鲁乙烯裂解炉辐射段炉 管碳五及以上重组分含量平均为7,48%,且不稳定,更新情况见表1。 表1齐鲁乙烯裂解炉辐射段炉管更新情况表 最高达到15.1%,轻烃原料重组分多,汽化器气化 能力不够,汽化温度低,重组分带入裂解炉,在对 流段结焦;二是对流段结焦物经研究院分析为乙 酸钠,分析原因为裂解原料或Ds中夹带的 Na+和油品外购轻烃中的含氧化物(主要成分为 二甲醚、甲醇、丙酮)在一定温度下形成乙酸钠结 焦物。在发现BAl07对流段结焦的这一阶段, 其原料主要为油品轻烃,油品轻烃中的含氧化 合物含量较高,最高达到了449mg/kg,如此高的 含氧化合物进 入轻烃汽化器,带人裂解炉,容易在对流段处结 焦。 1.2辐射段炉管泄漏 2014年,裂解炉因辐射段炉管泄漏引起的 停炉共计10次,占全部停炉次数的19%。辐 射炉管的泄漏与炉管检维修策略、施工质量、介 质腐蚀、 炉管剩余寿命和炉管本体质量等多方面因素有由表1可以看出,BA一1102、1103、 2114、关,同时,受几次装置波动的影响,裂解炉运行工2115、117、101等炉的辐射炉管投用 时间较早。材况大幅度波动,辐射炉管泄漏频次明显增多。料本身在高温下长期运行后,受到了 严重的损伤,1.2.1新旧炉管焊接存在质量缺陷材料的塑韧性下降,脆性增加,在生产大幅 波动或导致焊缝缺陷的原因是多方面的,一是,辐射开停车过程中,热胀冷缩变形所产生的热应力作 炉管经长期高温工况运行后,材料微观组织恶化,用下,导致炉管断裂。脆性增加,焊接