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电站燃煤锅炉SCR烟气脱硝喷氨优化控 制分析 摘要:污染是一个全球问题,它会导致温室效应,破坏臭氧层和形成酸雨。 我们国家对的排放做出了严格的限制。另一方面脱硝所用液氨的价格较贵, 给对电厂的经济运行带来了挑战。锅炉脱硝系统的正常运行对于整个发电厂的环 保和经济运行都有着非常重要的影响。本文通过对发电厂脱硝系统运行中存在的 问题进行总结与分析,提出了一些有效的优化调整措施,希望在满足严苛环保要求 下保持脱硝系统的经济运行。 关键词:脱硝系统;超净排放;精准喷氨 引言 为达到国家环保超净排放标准的严格要求(30万千瓦及以上公用燃煤发电机 组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的环保指标,即在基准氧含 量6%条件下,氮氧化物排放浓度分别不高于50毫克/立方米),华能井冈山电厂一 期两台30万千瓦燃煤机组采用选择性催化还原(SCR)工艺烟气脱硝系统,锅炉配 置2台SCR反应器,采用纯度为99.6%的液氨做为脱硝系统的反应剂。SCR反应器 布置在省煤器与空预器之间的高含尘区域。脱硝系统在机组并网运行期间保持连 续运行,运行人员既要确保脱硝系统出口浓度在标准要求之内,又要满足脱 硝系统节约经济运行的要求。所以要对机组脱硝喷氨进行优化控制,实现精准喷 氨,既满足于严苛的环保要求,又能节约液氨消耗的成本,助力我厂实现绿色节 能型电厂的建设。 一SCR脱硝系统简介 我厂一期锅炉烟气脱硝装置布置在炉外,呈露天布置,采用高粉尘布置的 SCR工艺,即将SCR反应器布置在省煤器之后、空预器和电除尘之前。脱硝系统 布置有三台稀释风机,一台运行,两台备用。氨气与空气混合后被喷入反应器中, 与反应器中的氮氧化物发生反应。烟气中所含的全部飞灰和均通过催化剂反 应器,的去除率可达到80%~85%。每台锅炉配置两台SCR反应器,采用蜂窝 式催化剂,按“2+1”模式布置三层催化剂。SCR的化学反应机理比较复杂,催化 剂选择性主要是指在有的条件下被氧化,而不是被氧化,SCR反应 是选择性反应生成,而非其他的含氮氧化物。烟气脱硝系统运行应通过精准喷 氨的控制同时达到超净排放和安全经济的目标。 二实现路径分析 1存在问题分析与调整方法 问题一:影响脱硝系统入口浓度的变化因素,如何抑制的生成,减低 其浓度,减少喷氨量。 根据的生成起源与生成途径,的生成可以分为三类。 ①热力型,在高温下,离解生成氧原子,空气中的被氧原子氧化 形成。热力型的生成特点是燃烧区域温度越高,氧气浓度越大,则生成的 就越多。在实际燃烧室中,必然存在温度的分布不均匀,导致局部高温区的 存在,在这些区域内会生成较多的。 ②瞬时型,瞬时型的生成与烃类基团密切相关,在富燃料和空 气不足时,烃类基团较多,因而产生的瞬时型自然也较多。这种情况多 发生在内燃机的燃烧过程中,而在锅炉运行中,为了充分燃烧而加入过剩空气, 这种情况发生较少。 ③燃料型,燃煤中的含氮氧化物在燃烧过程中氧化而生成的氮氧化物。 燃料在进入炉膛后,燃料中的氮有机化合物先在高温下受热分解,形成、HCN 等中间产物,和HCN能够被含氧原子的化学组分R(OH、O、)氧化生成 NO和O。过剩空气系数(即燃烧区域含氧量)对燃料氮最终生成的有重要 影响。在富燃料条件下,处于缺乏状态,此时燃料中的氮形成大量的、 HCN等中间产物,与碳、氢等元素竞争不足的,由于其竞争力不足,而使其转 向与已生成的NO发生反应,使NO被还原成,从而减少了的形成。在贫燃 料的情况下则相反。 解决方案:通过分析影响脱硝系统入口浓度的变化因素,采取措施抑制 的生成,减低其浓度,减少喷氨量。 我厂通过三种方式的综合运用的调整来抑制的生成,降低脱硝系统入口 的浓度。 ①采用低氮燃烧器,煤粉气流通过燃烧器内部的弯道所产生的离心力,使得 煤粉实现浓淡分离,从而降低了燃烧中心的氧气浓度,使煤粉在缺氧条件下燃烧, 抑制了的生成,的生成量大幅度降低。一次风携带煤粉的浓淡分离,在 靠近水冷壁附近形成氧化性气氛,可以防止或减轻水冷壁的高温腐蚀和结焦。 ②增加SOFA风,我厂通过在距离燃烧器上方一定位置开设了四层燃尽风喷 口,使燃料的的燃烧过程沿炉膛轴向分级分阶段进行。根据负荷和风量的需求打 开适当的层数的SOFA风,使得主燃烧区域的氧气含量降低,让燃料在贫氧状态 下燃烧,此时主燃烧区域内的α<1,降低了燃烧区域内的燃烧速度和温度水平, 这不但延迟了燃烧过程,使燃料中的N在还原性气氛中转化成的量减少,而 且将已生成的部分还原,使得脱硝系统入口的含量大大减少,也就打打 减少了相应的喷氨量。在机组运行过程当中,打开一层到两层SOFA风后,脱硝 入口的浓度能够降低50-100ppm。 ③制粉系统采用炉烟风制粉,我厂燃