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凝结水泵检修规程 一、型号及结构概述 1.型号:NLO400-500×5S扬程:321m流量:1044.441t/h 配用功率:1400Kw转速:1480r/min 2.型号说明: NL表示筒型立式泵 400表示泵出口名义直径(mm) 5s表示有4级叶轮 3.结构简介: 本泵为筒袋结构,由进水部分、工作部分及出水部分三部分组成: a水部分是由优质碳素钢板卷焊成的圆筒体构成,泵筒体用以 构成双层壳体泵的外导压力腔,正常工作时腔内处于负压状态。介质 由筒体一侧设置的φ700MM吸入口进入流向筒体下方,从泵的吸入喇 叭管,进入泵的工作部分。 b工作部分由导轴承,叶轮(4级)及相配导流壳、泵轴等主 要零件组成。手机叶轮为双吸叶轮,叶轮用对开卡环作轴向定位,用 轴套固定在轴上,用平键转递扭矩,泵轴分3段由2个套筒连轴器联 接,泵转子重量和轴向推力由泵推力盘承受,电机转子重量由电机本 身推力盘承受。工作部分共有8个采用高分子材料AC-3制成的导轴 承做为径向轴承,导轴承利用泵内液体润滑和冷却。 c出水部分由变径管、中间轴承座、接管和泵座等部件组成, 泵内液体 自工作部分流出,再经泵座的φ400mm吐出管流出。泵座内设 有整体集装式机械密封,减少液体自轴与泵座之间泄出及防止空气进 入泵体内。 二.检修工艺: 1.解开对轮,作好标记,复核中心并作好记录。 2.解开电机冷油器冷却水管法兰,松开电机地脚螺栓,通知热控、 电气人员解开信号线和电源电缆,吊出电机。 3.电机吊走后,收好电机地脚垫片,作好位置记号。拆除水泵对轮、 衬套、填料压盖及抽空气管,密封冷却水管;拆除泵座与出水弯 管连接的法兰螺栓,拆除仪表信号管,解开φ25mm排空气管法兰。 4.先拆下连轴器,再拆下泵推力轴承,用葫芦将泵转子提起、放下, 测量记录转子总串动量及泵提升量。 5.拆除泵座与筒体连接螺丝,并拆除螺杆,以防吊泵座时碰坏。 6.平稳、缓慢地用行车将泵座连同泵体一起吊出至检修场地,用枕 木支平支稳。 7.解开泵座与筒体连接螺栓抽出泵座,拆下机械密封。 8.拆出轴套,取出定位卡环,取出套内“O”型圈。 9.拆掉上中间轴承支座,拆除接管。 10.拆掉接管上轴承压盖,取出轴承并作好记号,拆除传动轴上轴承 套,取出定位卡环并将轴头包好。 11.拆除变径管与末级导流壳连接螺栓,吊出变径管。 12.将轴支撑水平,用加热法将固定套传动端用铜棒敲打,退至能取 下固定键处,取下固定键、固定卡套,然后向入口端退出固定套, 移开传动轴。注意以上拆卸过程中应防止轴弯曲,拆掉部件作好 记号,不要乱放。 13.依次拆开响应入喇叭管入各级泵导流壳连接螺,取下吸入喇叭管、 导流壳,拆下轴承压盖,取出轴承,松开轴套与叶轮连接螺体取 出轴套定位环、叶轮、平键,并作好标记按顺序摆好,将轴支平 支稳,包好。拆卸过程中,转子和定子都要加木垫块,保持相对 水平,防止零部件的摩擦损伤。 14.拆开下轴承盖,取出下轴承,并取下所有O型密封圈。 15.检查、清理各部件,测量各部分间隙、紧力、轴弯曲等。 16.配合电机检修。检查修理推力轴承、冷油器检修试压、上油室清 洗等工作。 17.将各部分锈蚀、污物清理干净,轴套、轴承、轴颈、泵轴清理干 净,法兰、止口连接处清理干净,抽气孔、冷却水、排水孔畅通。 18.检查泵轴:将平地上用一对V型铁将泵轴两端支起,架好百分表 并转动泵轴,轴晃度都应<0.05mm,机封处应<0.03mm。 19.清理零部件配合表面,尤其是止口配合及轴与转动零件的配合面, 发现有磕碰、划伤,应仔细修理好。 20.把待装的泵轴放在枕木上,按与解体相反的程序装复转子和泵体。 21.检查转子盘动是否灵活,总串量是否符合质量标准。如不符合要 求,应查原因进行修整,最后达到要求。 22.装配过程中的注意事项: a装“O”形胶圈时,要仔细观察,让胶圈保持平整,避免因其 脱离槽口被挤坏。凡经大修的水泵均使用新的胶圈。 b装配前凡有止口配合处需均匀涂刷一层黄油,但不能让其与 胶圈接触。 c装叶轮、轴套、联轴器时,在轴的相应部位应涂MS粉。 02 23.叶轮、卡环、轴套安装无松动,泵壳及法兰螺栓紧固紧力均匀, 牢固,无松动。泵轴联轴节套装复牢固,不松动。 24.电机空负荷试运旋转方向正确,联结联轴器后盘动转子无卡涩。 25.油箱油位正常。冷却、密封水路通畅,流量足够。密封水压力调 节到0.4-0.6Mpa。 26.电机下轴承与端盖轴向间隙2.5±0.50mm,温度测点检查完好, 油室清洁,润滑油已加到正常油位,上轴承箱盖盖。 27.转子总窜量14±2mm,转子提升量7mm。找中心:径向偏差≤0.10 mm,端面偏差≤0.06mm。电机架上水平度≤0.04mm/m。 28.试运行声音正常,无磨擦无冲击现象,出口压力达