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攀钢高炉钒钛磁铁矿冶炼技术进步付卫国,谢洪恩(攀枝花钢铁研究院,四川攀枝花617000)摘要:攀钢高炉钒钛矿冶炼投产30近年以来,冶炼技术经历了不断发展和完善,随着精料水平及装备水平提高,高炉冶炼不断强化,逐渐形成了独特钒钛矿高炉强化冶炼技术。技术经济指标大幅度提高,在入炉品位仅50%条件下,高炉运用系数达到了2.5t/(m3·d)以上。核心词:钒钛磁铁矿;高炉冶炼;强化技术中图分类号:TF52文献标记码:A文章编号:0449—749X()10—0021—04攀钢高炉冶炼是高钛型钒钛磁铁矿,这种矿石含钛高,高炉冶炼时炉渣中TiO2质量分数达20%~25%,在冶炼过程中会浮现炉渣粘稠,渣铁不分,炉缸堆积等现象,与普通矿相比具备较大冶炼难度。从1970年投产后来,高炉运用系数只有1.0t/(m3·d)左右,焦比高达800kg/t(铁)以上。在通过30近年生产实践后,使高炉冶炼钒钛矿技术逐渐完善,钒钛矿冶炼技术也达到了一种较高水平,高炉冶炼不断强化,并实现了长期稳定顺行,某些指标已达到并超过了普通矿高炉冶炼水平,重要技术经济指标大幅度提高。年均运用系数逐渐提高到2.4t/(m3·d)以上,焦比减少到600kg/t(铁)如下[1,2]。1装备水平不断提高攀钢高炉投产以来高炉装备水平不断提高,70年代至80年代投产第1号、2号、3号高炉重要采用为钟式炉顶、内燃式热风炉;1989年投产4号高炉以及投产5号高炉均采用了外燃式热风炉、无料钟炉顶、铜冷却壁及软水密闭循环等先进技术;热风炉采用了助燃空气、煤气双预热以及迅速燃烧等技术,使高炉风温得到明显提高,1990年后来风温变化见图1。HYPERLINK""\o"点击图片看全图"\t""由图1可见,攀钢高炉风温是逐渐提高,1970—1978年平均风温只有921℃,1979—1990年平均达到950℃左右,从1993年开始风温达到了1000℃,风温达到了1100℃,、平均风温达到了1150℃以上。随着风温提高,煤气运用及操作稳定性明显提高,焦比下降,为高炉强化冶炼创造了条件。2钒钛矿喷煤技术迅速发展喷煤量对高炉运用系数及焦比有明显影响。攀钢1982年开始在1号高炉上进行了单风口氧煤枪喷煤实验,喷煤量逐渐达到了60kg/t(铁),为了进一步摸索喷煤对高炉强化冶炼影响,1990年初在高炉冶炼条件改进后,又进行了氧煤混喷实验,最高喷煤比达到了88.6kg/t(铁),喷煤风口达到12个,富氧率0.91%。1995年后喷煤技术在攀钢开始迅速发展,高炉喷煤后,可以抑制炉缸风口区TiO2还原,减少了炉渣粘度、改进炉渣流动性,现高炉喷煤量平均在120~130kg/t(铁)。1990年后来喷煤比变化见图2。HYPERLINK""\o"点击图片看全图"\t""由图2可见,喷煤量从1990年至1994年均处在较低水平,从1995年开始喷煤量以较迅速度增长。喷煤比年均达到了140kg/t(铁)较好水平,由于使用高风温、大风量,提高富氧率等办法,随着喷煤比增长,焦比得到了明显减少。3烧结矿质量逐渐改进3.1烧结矿品位提高入炉矿石品位是高炉强化冶炼一种有力办法,攀钢高炉冶炼钒钛磁铁矿,由于铁精矿品位长期只有52%~54%,致使烧结矿品位长期偏低,1994年此前烧结矿品位在46%如下。通过采用阶磨阶选以提高自产钒钛铁精矿品位,攀钢钒钛铁精矿品位从过去51%左右提高到当前54.5%左右,此外还不断采用提高烧结矿中普通矿配比等办法。普通矿比例增长及自产铁精矿品位提高,使烧结矿品位逐年稳步提高,1990年以来攀钢烧结矿成分TFe变化见图3。由图3可见,1994年此前攀钢烧结矿品位较低,平均为46.5%,从1995年后来开始逐渐提高烧结矿品位,到后来烧结矿品位平均提高到49%左右。品位不断提高,对强化高炉冶炼起到了明显作用。HYPERLINK""\o"点击图片看全图"\t""3.2烧结矿碱度攀钢高炉投产以来,攀钢烧结矿碱度变化是很大,在投产初期,烧结矿碱度重要为1.5,后来为了保证烧结矿强度,碱度降至1.2;1980年在配加普通矿冶炼后来,烧结矿碱度提高到了l.7左右,并维持了,至开始逐渐提高,攀钢烧结矿碱度变化见图4。HYPERLINK""\o"点击图片看全图"\t""由图4可见,1999年此前,由于高炉冶炼炉料构造变化不大,烧结矿碱度均在1.7左右,后来随着炉料构造变化,烧结矿品位增长以及高炉使用球团矿配比增长,烧结矿碱度在逐渐提高,特别是高炉开始大量使用球团矿后来碱度提高较明显,最高达到了2.4。烧结矿碱度提高后,明显改进烧结矿强度和冶金性能,为高炉强化冶炼打下了坚实基本。3.3烧结矿粒度烧结矿人炉粉末对高炉冶炼有很大影响,特别对高炉透气性影响比较明显。投产以来由于钒钛烧结矿强度差,粉末多,特别是在198