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煤矿主井井塔桩基施工探索与分析[谪要]根据主井现场的特殊情况,从桩基的设计、地基土的人工解冻、施工方法、采取的措施,分析桩基施工中应注意的问题及取得的效果。[关键词]钻孔灌桩基:人工解冻:后压浆:应力应变测试1、前言主井井塔是煤矿能否按期投产的关键性工程之一,该工程设计规模在井塔类工程中堪称“亚洲第一”,且在人工解冻的冻融土地基上建设如此井塔便是一个最大的创新,同时对冻结的地基土进行了人工解冻也是前所未有的。为确保结构安全,桩基采取后压浆技术,埋设压力盒、应力计进行随时观测。该项目的成功实施,将为今后冻融土的研究提供有力的依据。现就XX庄煤矿主井井塔桩基施工过程中采取的措施、桩基设计施工方案作简要论述。工程概况:××煤矿一座特大型矿井,设计生产能力为年产煤碳800万吨,主井井塔总高度90.8m,轴线尺寸23.9m×21.00m,共八层,建筑面积为4372㎡,建筑体积481978m3,钢筋砼框架剪力墙结构,总重量为31000吨,可堪称亚洲第一井塔。主井井筒采用冻结法施工,冻结采用-330C盐水,至2004年3月28日开始正式冻结,2004年10月26日停止冻结,冻结深度600米。由于主井井塔工期紧迫,2005年5月初,采用人工解冻,解冻深度为60米。解冻利用原冻结孔,采用热盐水循环。自2005年3月17日开始解冻,2005年6月30日停止解冻,累计解冻时间为105天。井塔基础采用钻孔灌注桩,设计桩径1m,桩长45m,单桩竖向承载力特征值为4000KN~4300KN,总桩数为86根。3、地基现状及采取人工解冻措施3.1主井前期冻结及自然解情况主井井筒设计冻结孔采用主排孔+内排辅助孔,主排孔:布置圈径18m,孔数44个,孔深307m,开孔间距1.28m;内排孔:布置圈径14m/12.5m,孔数18个,孔深150m/230m,开孔间距2.416m。自04年3月26日开冻,于2004年10月26日停冻,共计冻结212天。停冻后几次测温数据如下表。主井1#测温孔温度变情况日期深度日期153060831051351602052252502743012004.10.26-7.5-9.5-9.6-9.5-9.3-11.1-9.4-9-10.1-11.6-11.5-11.82004.11.02-7.1-9-8.5-9.1-9.3-7.5-8-7.7-8.7-10.1-10-10.12005.03.10-1.6-2.9-1.6-2-3-1.4-0.7-1-1.3-0.8-0.2-2.5经合肥煤炭设计研究院勘察所于2005年3月17日初次勘探,地面向下3.7m便见冻土(硬度较大,无法钻进);并查明冻土外围半径12m,根据勘查情况,及以上测温数据结果,比照矸石井自然解冻测温数据,如完全自然解冻,尚需两年时间。为确保矿井投产,提前施工井塔基础,必须进行人工强制解冻。3.2解冻方案:根据桩基结构图,对井塔内排桩基2m范围内所有冻结孔进行强制解冻,使这些冻结孔四周的冻结壁融化。设计桩深-50m,为保证桩基质量,解冻深度定为60m。对在解冻范围内的冻结孔进行热盐水循环,吸收冻结孔四周冻结壁的冷量,使之快速融化,恢复常态。具体方法是:对冻结孔因进清水而封冻的孔进行冲孔处理,在冻结孔内下φ63×6的聚乙烯塑料软管(下配加重管)作供液管,制作冻结孔盐水循环去回路分配器,在地面设置盐水箱,对箱内氯化钠盐水进行加热,使盐水达到一定温度,再由盐水泵把热盐水送入冻结孔去回路分配器,对冻结孔进行加热循环后,周而复始,直至冻结土融化。经过历时3个多月的人工解冻,于6月20日合肥煤炭设计院勘察所在井筒周边采用径向钻孔进行钻探,均未发现冻土。为防止回冻,现场继续维持解冻至6月30日全部停止解冻。4、桩基的设计与施工4.1桩基设计该工程桩基设计方案前期为现场预制钢筋混凝土方桩,桩径为400mmx400mm,初步确定桩长27m,共布置桩位296根。因现场场地狭窄,无预制场地,现场预制桩质量不易控制,随考虑改为预应力管桩。经过市场调研,预制应力管桩价格较高,运输费用很大,且如土质稍硬,打压过程中极易造成断桩。无论采用预制方桩或预应力管桩,打压方法采用锤击,最多上2台设备,如采用静压仅能上1台设备,且静压设备重达1000T,对场地的要求很高,场地必须保证静压机或锤击桩移位方便,否则将在很大程度上制约打桩的进度。考虑主井井周围的特殊性,有众多的冻结管及冷冻沟槽,如采用预制方桩和预应力管桩,场地很不利于打桩机的施工,且采用预制方桩和预应力管桩,桩间距很小,现场桩位极易与冻结孔相碰,将直接造成桩的无法打入。综合以上各种因素,经充分的研究分析,确定桩基设计为机械钻孔灌注桩,钻孔桩机较为灵活,对现场场地要求不高。为尽量加大桩间距,尽可能避免桩位与冻结孔相碰,尽量减少桩数,按大直径桩基进行设计,桩径确