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CFB锅炉运行经验总结----中国石化镇海炼化公司生产处镇海炼化股份公司现有4台CFB锅炉,分别为1999年投用的2台蒸发量220吨/小时的全烧石油焦、高压CFB(循环流化床)锅炉(位号为1、2#)和2003年投用的二台蒸发量410吨/小时的煤焦混烧的紧凑型、高压CFB锅炉(位号为3、4#),1、2#锅炉是公用工程部Ⅱ电站的主力锅炉,3、4#锅炉是化工部Ⅲ电站的主力锅炉。1、2#锅炉自投用以来,通过各级技术人员的努力,连续运行时间逐步延长,2000年2#CFB锅炉连续运行101天,2001年1#CFB锅炉连续运行155天,2002年2#CFB锅炉连续运行385天,2003年1#CFB锅炉连续运行399天,2004年1#CFB锅炉连续运行420天,而且在2004年1、2#炉的累计运行时间分别为8602小时和8594小时,可用率达到了97.93%和97.83%。3、4#CFB锅炉在运行第一年,连续运行时间也达到了70天和93天。正是因为CFB锅炉的“安稳长”运行,镇海炼化于2004年11月6日后彻底停运了2台130t/h中压油锅炉和2台200t/h高压油锅炉,年节支4000万元以上。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。CFB锅炉作为一种新型的炉型,具有燃料适应性广、低NOX、SO2排放等特点,因此,在环保要求提高、燃料劣质化的形势下,CFB锅炉越来越多的成为企业的首选。但同时,CFB锅炉又具有控制系统复杂、运行周期短的特点,主要原因是,与一般煤粉炉相比,CFB锅炉增加了固体燃料的流化及循环过程。要使CFB锅炉安稳长运行,除了应做好类似煤粉炉的运行维护的工作外,最主要的要做好对固体燃料的循环、流化过程的监控、维护。镇海炼化公司在CFB锅炉长周期运行方面走过了五年的摸索过程,取得了一定的成绩,下面以Ⅱ电站1、2#CFB锅炉为例,将我们所做的工作作一总结。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。镇海炼化Ⅱ电站CFB锅炉是引进美国FOSTERWHEELER技术,其主要参数为:额定出力:220t/h,最大出力:242t/h,额定过热蒸汽温度:540℃,额定过热蒸汽压力:9.81Mpa,热效率:90.38%,脱硫率保证值:91%。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。为了延长CFB锅炉的运行时间,我们对CFB锅炉在试车期间以及其后三年的停车情况作了统计分析。CFB锅炉从1999年3月15日第一次点火至年底的试车期间,两台CFB锅炉共停车49次,其中由于设备原因引起的停车9次,占18%;因电气、仪表问题引起的停车23次,占47%;因二电站操作人员盯表不严或误操作引起的停车5次,因现场施工、调试等外界原因引起的停车8次,因四川电力工业调整试验所人员误操作引起的停车1次,三项因人为因素占29%;因FW公司锅炉设计不完善引起的停车3次,占6%。在其后的三年中,CFB锅炉非计划停车也时有发生,共停车22次,其中因设备问题引起的停车6次,占27%;因电气、仪表问题引起的停车7次,占32%;因循环流化不正常引起的停车7次,占32%,因人为因素引起的停车2次,其中1次是因为汽机停车,考虑负荷平衡而停,占9%。从以上统计数据可以看出,在试车期间,引起CFB锅炉停车的原因主要是设备、电气、仪表原因,即硬件方面的原因,占71%(设计问题也归入此类);但同时人为因素引起的停车也不少,即软件原因,占29%。在正常运行后的三年中,因设备、电气、仪表引起的停车占59%;循环流化不正常既有硬件方面的因素,也有软件方面的因素,占32%,纯粹的人为操作不当实际只有一次,只占5%。因此,要使CFB锅炉长周期运行,硬件是基础,除在设计阶段选用适合的设备(包括适当进口)外,一个很重要的工作,在试车及正常运行过程中,要加强对设备的维护,包括必要的改造,而且要从细微处着手,有时,一个不起眼的设备缺陷就能导致停炉。同时要针对CFB锅炉的特点,加强物料对循环、流化过程的监控、维护和操作,制订相应的制度,就能避免非计划停车。下面分设备、仪表、对循环流化的监控等几个方面进行介绍。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。一、试车以来主要设备或结构的改造对试车以来影响停炉的设备原因进行分析,发现有一般的共性问题如转机设备故障、润滑油异常等,但有很多是CFB锅炉比较特殊的情况,主要是床料漏料、管式燃烧器和冷渣器衬里脱落、膨胀节故障、石灰石细破机出力不够及石灰石粉输送系统磨损严重等问题。下面就CFB锅炉特有的设备改造进行阐述。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。1、布风板喷咀的改造单台CFB锅炉共有布风板喷咀1702个,炉堂两侧墙之间37排,前后墙之间46排,为单项定向型喷咀,原喷咀内径27.4mm。布风板喷咀是炉堂床料流化的主要部件。从试车开始,我们就发现了床料泄漏问题,床料泄漏会对一次风箱、管式燃烧器产生磨损,长时间漏料后,甚至会堵塞一次风室,是