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宝钢连续退火机组的烟气余热利用 徐世洋徐世洋(1974—),男,安徽明光人,热能硕士,现从事炉窑管理工作 王凯峰 (宝山钢铁股份有限公司冷轧厂,上海,201900) 摘要:为提高能源利用效率,确保宝钢完成“十一五”节能目标,冷轧厂涂镀分厂率先对连续退火机组的烟气余热进行利用,通过这项技术,可将排烟温度降低至200℃以下,同时每年节约蒸汽约14000吨。 关键词:余热利用;连续退火 Theapplicationofwasteheatofgasexauhstedfrombaosteel continuousannealingfurnace (XUShi-yang) (Cold-rolledfactoryofBaoshanIron&SteelCo.,Ltd.,Shanghai201900,China) Abstract:Inordertoenhancetheefficiencyofenergyusing,assureoftheBaoSteelCorporationachievingeleventhfivetheenergyconservationgoal,thecold-rollingfactoryleadtocarryontheusingofwasteheatofgasexauhstedfrombaosteelcontinuousannealingfurnace.Throughthistechnology,Thegastemperaturecanbedroppedto200℃below,simultaneouslythe14000tonssteamwillbesavedapproximatelyeveryyear. Keywords:usingofwasteheatofgas;continuousannealingfurnace 0前言 为了积极响应国家节能减排的号召,有效缓解能源紧张局面,建设节能型企业的宏伟目标,宝钢集团已对部分烧结系统进行了余热回收利用,例如宝山钢铁股份有限公司不锈钢2#、3#烧结机环冷余热利用等。宝钢2030带钢连续退火生产线(CM12)建设于1989年,年产带钢55万吨。这套连退系统中,混合煤气最大使用量15600Nm3/h,与空气充分燃烧后产生烟气约40000Nm3/h,一般情况下,混合煤气用气量约为10000Nm3/h,产生烟气量约为26000Nm3/h。烟气进入烟气集气室,烟气温度约为300~400℃。在烟气余热利用系统改造前,只有部分烟气余热进行回收利用,主要用于预热带钢,烟气最终排放温度约在300℃以上,从而造成极大的热量浪费。 1机组原余热利用系统 目前2030连退机组原烟气排气系统工艺流程如图一所示,集烟室中的烟气通过F1风机进行排放,一部分直接排入大气,一部分进入带钢预热系统,然后再通过F2风机排入大气。 图一机组原烟气排气系统工艺流程图 2030冷轧连退机组的排烟温度高达300℃,这部分烟气显热是相当高的,若能将此部分烟气余热回收利用,就可以节约能源,降低运行费用及烟气排放温度。 2机组余热利用工艺系统改造 烟气余热利用工艺系统改造图见图二,其主要有以下三个系统: 图二机组余热利用工艺流程图 (1)一级换热系统 一级换热系统是将烟气中的余热回收,产生140℃高温热水,作为二级换热系统热载。该系统布置如下:在F2风机与D3烟气流量调节阀后的主烟气排放管道上接出一路旁通,旁通主管管径为ф1700,旁通再分为二路支路,二路管径均为ф1000mm,一路设置电动蝶阀+烟气-水换热器+电动蝶阀,另一路设置流量调节阀。这二路并联,二路烟气汇合后一起排入大气。在现有的主烟道排放管道上增设一个电动蝶阀,在正常余热利用时,此阀关闭,在换热器检修时,此阀打开。 二级换热系统 二级换热系统主要是利用一级换热系统所产生的140℃高温热水,作为热载。同时引入二个换热器,这二个热换器并联,分别命名为1#、2#换热器。1#换热器为管壳式水-水换热器,高温热水通过1#换热器,将机组前清洗段的漂洗水加热到80℃。每小时可加热40t纯水,换热量930kW。不拆除现有热水槽蒸汽加热系统。2#换热器为管翅式水-空气换热器,高温热水通过2#换热器将干燥带钢所用的常温空气加热至80℃,换热量约175kW。 定压系统 因为换热系统中高温热水的温度达140℃,为保证管道中的高温热水不会汽化,就要使高温热水管道的工作压力维持在0.5MPa左右。补水定压系统可采用变频调速定压方式,且变频器能够控制2台泵。根据恒压点的实测压力值与设定压力值的比较偏差,通过调整变频补水泵的运行频率,保证恒压点的压力恒定。当运行泵故障时,备用泵自动投入运行,实现故障补水。 3机组余热利用控制系统 随着