预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/4
2/4
3/4
4/4

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106544468A(43)申请公布日2017.03.29(21)申请号201510591282.1(22)申请日2015.09.17(71)申请人鞍钢股份有限公司地址114000辽宁省鞍山市铁西区环钢路1号(72)发明人舒耀李泊王成青高洪涛赵晨光李叶忠孙振宇(74)专利代理机构鞍山嘉讯科技专利事务所21224代理人张群(51)Int.Cl.C21C7/06(2006.01)C21C7/10(2006.01)C21C5/28(2006.01)权利要求书1页说明书2页(54)发明名称一种低碳高锰钢的生产方法(57)摘要本发明涉及一种低碳高锰钢的生产方法,采用转炉—RH炉—LF炉的生产工艺路线,通过控制处理过程的真空度来减少Mn的损失,减少LF炉处理时间来减少增碳。优点是:通过转炉低碳高锰出钢缩短RH处理时间,RH吹氧强制脱碳,真空度控制在100pa以下,吹氧枪位6.5m,以减少Mn的气化损失;最终减少LF炉处理时间来减少增碳,保证钢水能够满足成品成分要求,即:C≤0.02%,Mn17%~18%,S≤0.005%的钢种。CN106544468ACN106544468A权利要求书1/1页1.一种低碳高锰钢的生产方法,采用转炉—RH炉—LF炉的生产工艺路线,其特征在于,通过控制处理过程的真空度来减少Mn的损失,减少LF炉处理时间来减少增碳,具体包括以下步骤:1)转炉低碳低硫高锰出钢,控制转炉出钢C≤0.03%;Mn17%~18%;S≤0.008%,出钢温度1610~1630℃;2)RH吹氧强制脱碳,真空度控制在100pa以下,吹氧枪位6.0-6.5m,出站温度1550~1600℃,出站C≤0.0050%;Mn13%~15%;S≤0.008%;3)LF处理,加入白灰0.45-05kg/t、萤石1.0-1.5kg/t、铝粉2.8-3.3kg/t,温度、锰、碳的出站控制:温度1515℃~1525℃,锰17%~18%,C≤0.02%。2CN106544468A说明书1/2页一种低碳高锰钢的生产方法技术领域[0001]本发明属于炼钢工艺技术领域,尤其涉及一种采用转炉(LD)—真空循环脱气炉(RH炉)—钢包精炼炉(LF炉)工艺生产低碳高锰钢的方法。背景技术[0002]某低碳高锰钢成品成分按质量百分比要求C≤0.02%,Mn17~18%,S≤0.005%。目前,国内对于该类钢种一般都是在特钢厂生产,在普通炼钢厂没有生产先例。专利公告号CN102827989B公开了“一种低碳高铬钢的生产方法”,其工艺路线为“转炉高碳出钢—RH—LF”,通过转炉冶炼控制碳含量在0.15~0.25%出钢,提高炉后合金的收得率,经RH炉降碳处理后钢中碳含量达到0.01%以下,然后经过LF炉顶渣改质造白渣,RH氧化的合金元素还原回来,就实现了RH炉生产低碳高铬钢。但是对于本钢种而言,Mn由于饱和蒸汽压较低,在RH吹氧强制脱碳的处理过程中除了被氧化一部分外,还有一部分被气化,在LF顶渣改质的过程中,RH处理过程中损失的Mn会有很大一部分不能被还原回来,因此,若按照上述方法,LF补加Mn合金量过大,处理时间过长会导致大量增碳,不能满足成品C≤0.02%的要求。发明内容[0003]为克服现有技术的不足,本发明的目的是提供一种低碳高锰钢的生产方法,通过转炉低碳高锰出钢缩短RH处理时间,同时控制处理过程的真空度减少Mn的气化损失,最终减少LF炉处理时间来减少增碳,保证钢水能够满足成品成分要求。[0004]为实现上述目的,本发明通过以下技术方案实现:[0005]一种低碳高锰钢的生产方法,采用转炉—RH炉—LF炉的生产工艺路线,通过控制处理过程的真空度来减少Mn的损失,减少LF炉处理时间来减少增碳,具体包括以下步骤:[0006]1)转炉低碳低硫高锰出钢,控制转炉出钢C≤0.03%;Mn17%~18%;S≤0.008%,出钢温度1610~1630℃;[0007]2)RH吹氧强制脱碳,真空度控制在100pa以下,吹氧枪位6.0-6.5m,出站温度1550~1600℃,出站C≤0.0050%;Mn13%~15%;S≤0.008%;[0008]3)LF处理,加入白灰0.45-05kg/t、萤石1.0-1.5kg/t、铝粉2.8-3.3kg/t,温度、锰、碳的出站控制:温度1515℃~1525℃,锰17%~18%,C≤0.02%。[0009]与现有技术相比,本发明的有益效果是:[0010]通过转炉低碳高锰出钢缩短RH处理时间,RH吹氧强制脱碳,真空度控制在100pa以下,吹氧枪位6.5m,以减少Mn的气化损失;最终减少LF炉处理时间来减少增碳,保证钢水能够满足成品成分要求,即:C≤0.02%,Mn17%~18%,S≤0.