一种螺纹钢的LF炉精炼脱硫方法.pdf
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一种螺纹钢的LF炉精炼脱硫方法.pdf
本申请提供了一种螺纹钢的LF炉精炼脱硫方法,通过优化白渣的成分设计,利用还原碱性的白渣的扩散脱硫,提高了脱硫效率与效果,进一步的先在钢包中加入脱硫剂,利用脱硫剂脱硫,优化脱硫剂的配方与加入量,实现预脱硫,且分担了一部分的脱硫职能,从而使得对于进入LF精炼炉的[S]在0.060%以上的钢水,总精炼时间基本控制在25分钟以内,可以将钢水[S]脱除到0.035%以下,满足了连铸高拉速的生产要求,解决了现有技术中的高硫钢水进LF炉精炼后,因为脱硫时间长造成的精炼增碳、碳含量超标的问题。
LF炉低碳深脱硫精炼方法.pdf
本发明公开了LF炉低碳深脱硫精炼方法,包括如下步骤:1)进站提温化渣;2)停电强搅拌深脱硫;3)调渣及调整成分;4)第二次停电强搅拌深脱硫;5)送电调温。本发明通过优化LF炉全程吹氩供气模型,分阶段动态控制氩气流量,以确保有足够的吹氩搅拌功来保证脱硫效果的同时,避免了在加热过程中氩气流量过大而导致钢、渣剧烈翻腾,使得钢、渣与石墨电极接触反应而导致增碳;采用送电和停电交替进行的间歇加热方式,并对送电期间和停电期间的任务进行重新分配,在送电期间通过减小氩气流量来降低搅拌强度,脱硫的同时减少增碳,同时,在停电期
LF精炼炉冶炼过程快速脱硫的方法.pdf
本发明公开了一种LF精炼炉冶炼过程快速脱硫的方法,有如下步骤:(1)钢液及顶渣脱氧完成后,调整氩气流量,正常冶炼流量100L/min‑150L/min,送电提温;(2)加入相应的活性石灰及萤石,将顶渣中的CaO含量提高至55%以上,调整顶渣的流动性;(3)当钢液温度至1570°C以上时停止送电,首次加入0.4‑0.5KG/T钢的活性石灰,将氩气流量调整至550‑650L/min,搅拌30‑35秒后,若顶渣面化学反应活跃且呈泡沫状,则氩气继续搅拌且补加钢水脱氧剂或萤石,当炉渣开始出现稀薄,蘸渣后炉渣呈玻璃状
一种采用低碱度精炼渣的LF炉脱硫精炼工艺.pdf
一种采用低碱度精炼渣的LF炉脱硫精炼工艺,属于炼钢技术领域。工艺步骤及参数为:出钢脱氧后钢中的氧含量控制在25ppm以内;精炼渣的加入量6~12kg/t钢;精炼过程中加入40~60kg铝粒,底吹氩气;精炼结束钢渣氧化性(FeO+MnO)≤3.0%。精炼脱硫率可达到58.3%~83.3%。优点在于,精炼过程可将钢中的硫含量由0.0090%~0.012%脱除至0.005%以内,满足了各个级别钢种硫含量的控制要求,且该方法操作简单。
一种LF炉深脱硫方法.pdf
本发明公开了一种LF炉深脱硫方法,涉及炼钢精炼技术领域,包括以下步骤:在出钢前根据冶炼钢种要求加入脱氧剂和合金,对钢水进行脱氧和合金化处理、一次造白渣脱硫,将钢水硫含量降至0.010%以下、利用捞渣机将钢水罐中的白渣捞出至储渣罐中、二次造白渣脱硫,将钢水硫含量降至0.003%以下、对脱硫后的钢水进行二次防氧化处理;本发明通过在出钢过程加入造渣材料还原性白渣,一次造白渣过程可以将钢水硫含量降至0.010%以下,捞渣机捞渣后重新加入造渣材料进行二次造白渣可以将钢水硫含量降至0.003%以下,钢水成品洁净度更高